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最新公告: 關(guān)于2024年中級職務(wù)任職資格評審申報對象的公示    2024年08月27日語言選擇  
——焦化廠2017年度工作紀實
     焦化廠    張繪亮
      2017年,焦化廠實行阿米巴經(jīng)營后,改變了原來的管理模式,圍繞1.4億元的年目標,大力扭轉(zhuǎn)陳舊觀念,將原來的交付轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的交易。以“費用最小化、利潤最大化”為導(dǎo)向,進行詳細地組織劃分,進一步明確各自職責(zé),采取多種方式提高員工工作積極性。每天認真分析阿米巴報表,找出不足,集中優(yōu)化。每季度進行總結(jié)獎勵,并且從員工培訓(xùn)、原料采購、化產(chǎn)品回收、產(chǎn)品外銷、設(shè)備維護技改等多方面入手,提高焦炭及各類化工產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,控制好各個工序的成本,最終實現(xiàn)盈利3億元,比全年任務(wù)超出1.6億元,取得了投產(chǎn)以來盈利最高的好成績!現(xiàn)將焦化廠工作亮點簡述如下:
      一、反復(fù)試驗,用心琢磨,優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)
為了優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),焦化廠多次到兄弟單位對標學(xué)習(xí),密切關(guān)注原料市場行情,轉(zhuǎn)變原有思想,以“穩(wěn)定質(zhì)量,成本最優(yōu)”為目標,廠長和配煤人員一起分析各類煤的結(jié)構(gòu)成分,多做預(yù)案,反復(fù)推敲研究,琢磨配比,對配煤結(jié)構(gòu)進行微調(diào)、細調(diào)、精調(diào),不斷優(yōu)化來煤指標,采購價格低的優(yōu)質(zhì)煤,確立“多配價格低的煤種”的配煤方向,即多配價格低的氣煤少配價格高的肥煤。張廠長深入一線,咬定目標,和配煤人員一起,不分晝夜,經(jīng)過多次試驗、跟蹤、分析、總結(jié),最終取得成功。經(jīng)統(tǒng)計,改配比后噸焦成本降低29元,全年創(chuàng)造利潤2179.05萬元。與此同時,焦炭質(zhì)量得到提高,焦炭含硫由1.0%以上降低到0.84%,比2016年降低了0.16%,每噸焦炭價格比原來提高了16元,全年盈利1687.5萬元。
      二、堅守爐臺,想方設(shè)法,減少塌煤
通過優(yōu)化搗固工藝,規(guī)范煤餅制作,嚴格控制搗固的頻率和次數(shù),之前頻繁出現(xiàn)的塌煤現(xiàn)象得到了根本性扭轉(zhuǎn),并且修復(fù)了焦爐119斜道影響生產(chǎn)的老問題,確保設(shè)備完好率,加快生產(chǎn)節(jié)奏,提高了產(chǎn)量,生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)了良性循環(huán)。
     經(jīng)統(tǒng)計,2017年與2016年相比,平均每月增加產(chǎn)量4706.62噸,按全年平均每噸利潤273元計算,全年增加利潤1541.89萬元。提高焦炭產(chǎn)量的同時還提高了蒸汽產(chǎn)量。2017年與2016年相比,多產(chǎn)蒸汽5.16萬噸,全年增加利潤206.55萬元。
     三、節(jié)能降耗方面
1、節(jié)煤氣方面
煤氣消耗是支出費用的一大項,為了減少支出費用,通過改造工藝、維護焦爐穩(wěn)定順產(chǎn),最終達到了良好效果,具體措施如下:
(1)對爐頂進行重新砌磚灌漿,確保爐頂溫度,減少熱量流失。對爐體密封不嚴的地方進行噴漿處理,保證了爐體的嚴密性;
(2)更改出爐串序,由原來的“5–2”串序變?yōu)椤?–2”串序,使焦爐溫度分布均勻,同時又解決了集汽管壓力不穩(wěn)的問題;
(3)科學(xué)調(diào)配焦爐進風(fēng)量,使煤氣與空氣合理配比,用最少的煤氣使溫度達到最優(yōu),確保焦炭成熟;
(4)入爐煤水份由原來的13%降低到11%以下,減少了煤氣用量,同時縮短了結(jié)焦時間。
2017年煤氣噸焦消耗223.6m³/t,與2016年相比,每噸焦炭消耗煤氣下降29.08m³,按每立方米0.24元計算,全年共節(jié)省費用736.04萬元。
2、節(jié)水方面
化產(chǎn)生化噴淋水原來使用工業(yè)水,每天約1000m³左右。經(jīng)改造,部分噴淋水使用電廠外排的廢水,每天節(jié)約新水500m³,按3元/m³計算,每天節(jié)約1500元,每月節(jié)約4.5萬元,全年節(jié)約54萬元。
3、節(jié)約氮氣方面
化產(chǎn)氮氣使用量大,經(jīng)分析,主要用于電捕。由于氮氣管網(wǎng)壓力大,開啟少量閥門時,氮氣用量仍然較大,每小時1000m³左右。經(jīng)研究決定在氮氣主管網(wǎng)加裝減壓閥,限制規(guī)定壓力,保證電捕絕緣箱不多用氮氣,改造后每個班少用6000m³,每天少用約1.8萬m³,合計每天節(jié)約2160元,每月節(jié)約6.48萬元,全年節(jié)約77.76萬元。
4、節(jié)電方面
焦爐“四大車”、皮帶除塵風(fēng)機(利用公司閑置或退下的變頻器)更換變頻器6臺,年均節(jié)電約131.73萬度,折合電費76.40萬元。
      四、化產(chǎn)品回收方面
化產(chǎn)主要以提高化產(chǎn)品回收,增加銷售額為主。在化產(chǎn)品回收方面,通過與兄弟單位對標,虛心學(xué)習(xí)同行的先進經(jīng)驗,取得了預(yù)期效果。主要從以下幾個方面進行了改進:
1、通過降低初冷器煤氣溫度,優(yōu)化操作工藝,焦油產(chǎn)量比2016年多2681.59噸,增加利潤679萬元;
2、經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)總結(jié),化產(chǎn)工段嘗試著先把飽和器后煤氣帶走的母液回收至滿流槽,進行利用,然后重新調(diào)節(jié)酸度及各項溫度。硫氨產(chǎn)量比2016年增加686.32噸,增加利潤32.47萬元;
3、在粗苯回收方面,通過與同行業(yè)技術(shù)人員交流學(xué)習(xí),調(diào)整工藝壓力及溫度。同時,制定相關(guān)制度,讓每個班進行對比,月底產(chǎn)量與工資掛鉤。經(jīng)過一段時間的運行,效果良好。粗苯產(chǎn)量比2016年增加1388.94噸,增加利潤616.43萬元,合計化產(chǎn)品回收增加利潤1327.89萬元。
      焦化廠長張勝利表示,以上成績的取得主要得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略布局和焦化廠員工的踏實苦干。遵守制度、落實制度,分清責(zé)任、落實責(zé)任,全面推行阿米巴經(jīng)營,讓員工嘗到切實的甜頭,激發(fā)員工的積極性和自我經(jīng)營能力,使各項工作形成良性循環(huán),這是做好一切工作的基礎(chǔ)。坦白說,焦化廠與其他同行業(yè)兄弟單位比,還存在許多不足和問題,仍需加強學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)水平,在落實責(zé)任、加強管理方面,和抓安全環(huán)保工作一樣,只有起點沒有終點,我們一直在路上!